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三科足跡,書寫新篇章

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變頻調(diào)速技術(shù)在供氣控制系統(tǒng)中能夠起到哪些作用?

一、引言


隨著如今科技快速發(fā)展,與工業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)也快速的發(fā)展,各種新技術(shù)與設(shè)備一旦出現(xiàn)就會(huì)在工業(yè)生產(chǎn)中得到快速?gòu)V泛的應(yīng)用。空壓機(jī)就是這樣的,如今空壓機(jī)在工業(yè)生產(chǎn)中有著廣泛的應(yīng)用;例如在金屬包裝類行業(yè)中,它就肩負(fù)著為生產(chǎn)線所有氣動(dòng)元件(包括各種氣動(dòng)閥門),提供氣源的職責(zé);因此它運(yùn)行的好壞直接影響生產(chǎn)線能否高效運(yùn)轉(zhuǎn)。空壓機(jī)的種類有很多,但其供氣控制方式幾乎都是采用加、卸載控制方式。


例如在某地工廠中就在活塞式空壓機(jī)、螺桿壓縮機(jī)和螺桿式空壓機(jī)上都采用了這種控制方式。根據(jù)我們多年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),該供氣控制方式雖然原理簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便,但存在能耗高,進(jìn)氣閥易損壞、供氣壓力不穩(wěn)定等諸多問題。隨著社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步,高效低耗的技術(shù)已愈來(lái)愈受到人們的關(guān)注。在空壓機(jī)供氣領(lǐng)域能否應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),節(jié)省電能同時(shí)改善空壓機(jī)性能、提高供氣品質(zhì)就成為我們關(guān)心的一個(gè)話題。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,我們選擇了一臺(tái)固定式螺桿式空壓機(jī)進(jìn)行了研究。

“三科變頻器”

二、空壓機(jī)加、卸載供氣控制方式簡(jiǎn)介


以下我們就以固定式螺桿空壓機(jī)電氣控制原理圖,對(duì)加、卸載供氣控制方式進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。


當(dāng)我們?cè)谶\(yùn)行設(shè)備時(shí),在按下起動(dòng)按鈕后sb2,kt1線圈通電,其瞬時(shí)閉合延時(shí)斷開的動(dòng)合觸點(diǎn)閉合,km4和km6線圈得電動(dòng)作壓縮機(jī)電機(jī)開始y形起動(dòng);此時(shí)進(jìn)氣控制閥yv2得電動(dòng)作,控制氣體從小儲(chǔ)氣罐中放出進(jìn)入進(jìn)氣閥活塞腔,關(guān)閉進(jìn)氣閥,使壓縮機(jī)從輕載開始啟動(dòng)。當(dāng)kt2到達(dá)設(shè)定時(shí)間(一般為5秒后)其延時(shí)斷開的動(dòng)斷觸點(diǎn)斷開,延時(shí)閉合的動(dòng)合觸點(diǎn)閉合,km6線圈斷電釋放,km5線圈得電動(dòng)作,空壓機(jī)電機(jī)從y形自動(dòng)改接成△形運(yùn)行。此時(shí)yv2斷電關(guān)閉,從儲(chǔ)氣罐放出的控制氣體被切斷,進(jìn)氣閥全開,機(jī)組滿載運(yùn)行。(注:進(jìn)氣控制閥yv2只在起動(dòng)過(guò)程起作用,而卸載控制閥yv1卻在起動(dòng)完畢后起作用)。


若所需氣量低于額定排氣量,排氣壓力上升,當(dāng)超過(guò)設(shè)定的最小壓力值pmin(也稱為加載壓力)時(shí),壓力調(diào)節(jié)器動(dòng)作,將控制氣輸送到進(jìn)氣閥,通過(guò)進(jìn)氣閥內(nèi)的活塞,部分關(guān)閉進(jìn)氣閥,減少進(jìn)氣量,使供氣與用氣趨于平衡。當(dāng)管線壓力繼續(xù)上升超過(guò)壓力調(diào)節(jié)開關(guān)(sp2)設(shè)定的最大壓力值pmax(也稱為卸載壓力)時(shí),壓力調(diào)節(jié)開關(guān)跳開,電磁閥yv1掉電。這樣,控制氣直接進(jìn)入進(jìn)氣閥,將進(jìn)氣口完全關(guān)閉;同時(shí),放空閥在控制氣的作用下打開,將分離罐內(nèi)壓縮空氣放掉。當(dāng)管線壓力下降低于pmin時(shí),壓力調(diào)節(jié)開關(guān)sp2復(fù)位(閉合),yv1接通電源,這時(shí)通往進(jìn)氣閥和放空閥的控制氣都被切斷。這樣進(jìn)氣閥重新全部打開,放空閥關(guān)閉,機(jī)組全負(fù)荷運(yùn)行。


三、加、卸載供氣控制方式存在的問題


1、能耗分析


我們知道,加、卸載控制方式使得壓縮氣體的壓力在pmin~pmax之間來(lái)回變化。pmin是最低壓力值,即能夠保證用戶正常工作的最低壓力。一般情況下,pmax、pmin之間關(guān)系可以用下式來(lái)表示:


pmax=(1+δ)pmin


δ是一個(gè)百分?jǐn)?shù),其數(shù)值大致在10%~25%之間。


而若采用變頻調(diào)速技術(shù)可連續(xù)調(diào)節(jié)供氣量的話,則可將管網(wǎng)壓力始終維持在能滿足供氣的工作壓力上,即pmin附近。


由此可知,在加、卸載供氣控制方式下的空壓機(jī)較之變頻系統(tǒng)控制下的空壓機(jī),所浪費(fèi)的能量主要在2個(gè)部分:


(1)壓縮空氣壓力超過(guò)pmin所消耗的能量


在壓力達(dá)到pmin后,原控制方式?jīng)Q定其壓力會(huì)繼續(xù)上升(直到pmax)。這一過(guò)程中必將會(huì)向外界釋放更多的熱量,從而導(dǎo)致能量損失。另一方面,高于pmin的氣體在進(jìn)入氣動(dòng)元件前,其壓力需要經(jīng)過(guò)減壓閥減壓至接近pmin。這一過(guò)程同樣是一個(gè)耗能過(guò)程。


(2)卸載時(shí)調(diào)節(jié)方法不合理所消耗的能量


通常情況下,當(dāng)壓力達(dá)到pmax時(shí),空壓機(jī)通過(guò)如下方法來(lái)降壓卸載:關(guān)閉進(jìn)氣閥使電機(jī)處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),同時(shí)將分離罐中多余的壓縮空氣通過(guò)放空閥放空。這種調(diào)節(jié)方法要造成很大的能量浪費(fèi)。關(guān)閉進(jìn)氣閥使電機(jī)空轉(zhuǎn)雖然可以使空壓機(jī)不需要再壓縮氣體作功,但空壓機(jī)在空轉(zhuǎn)中還是要帶動(dòng)螺桿做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),據(jù)我們測(cè)算,空壓機(jī)卸載時(shí)的能耗約占空壓機(jī)滿載運(yùn)行時(shí)的10%~15%(這還是在卸載時(shí)間所占比例不大的情況下)。換言之,該空壓機(jī)10%的時(shí)間處于空載狀態(tài),在作無(wú)用功。很明顯在加卸載供氣控制方式下,空壓機(jī)電機(jī)存在很大的節(jié)能空間。


2、其它不足之處


(1)靠機(jī)械方式調(diào)節(jié)進(jìn)氣閥,使供氣量無(wú)法連續(xù)調(diào)節(jié),當(dāng)用氣量不斷變化時(shí),供氣壓力不可避免地產(chǎn)生較大幅度的波動(dòng)。用氣精度達(dá)不到工藝要求。再加上頻繁調(diào)節(jié)進(jìn)氣閥,會(huì)加速進(jìn)氣閥的磨損,增加維修量和維修成本。


(2)頻繁采用打開和關(guān)閉放氣閥,放氣閥的耐用性得不到保障。


四、恒壓供氣控制方案的設(shè)計(jì)


因?yàn)樵泄饪刂品绞酱嬖谥喾N問題,通過(guò)針對(duì)上述內(nèi)容對(duì)比分析后,我們認(rèn)為通過(guò)變頻調(diào)速技術(shù)來(lái)進(jìn)行恒壓供氣控制。該方案實(shí)施后,我們能夠?qū)⒐芫W(wǎng)壓力來(lái)作為一個(gè)控制對(duì)象,壓力變送器將儲(chǔ)氣罐的壓力轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)電信號(hào)送給調(diào)節(jié)器,與壓力設(shè)定值作比較,并根據(jù)差值的大小按既定的控制模式進(jìn)行運(yùn)算,產(chǎn)生控制信號(hào)送到變頻調(diào)速器,通過(guò)變頻器控制電機(jī)的工作頻率與轉(zhuǎn)速,從而使實(shí)際壓力始終接近設(shè)定壓力。


同時(shí),該方案還能夠增加一個(gè)在工頻與變頻之間自主切換的功能的狀態(tài)下,還能夠保留原有的控制和保護(hù)系統(tǒng),此外,該方案實(shí)施后,空壓機(jī)電機(jī)從靜止到旋轉(zhuǎn)工作的控制可以通過(guò)變頻器來(lái)完成啟動(dòng),這既能實(shí)現(xiàn)設(shè)備的軟啟動(dòng),也能有效的避免啟動(dòng)沖擊電流與啟動(dòng)給空壓機(jī)時(shí)帶來(lái)的機(jī)械沖擊。

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